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隨著直升機行業(yè)的快速蓬勃發(fā)展,機組人員對直升機艙內(nèi)的安全舒適環(huán)境提出了越來越高的要求,特別是艙內(nèi)制冷系統(tǒng)。20世紀60年代,當時的蒸發(fā)循環(huán)制冷技術(shù)還不太成熟,直升機大都借鑒固定翼飛機普遍采用的空氣循環(huán)制冷系統(tǒng),這種技術(shù)最大的弊端在于對飛機發(fā)動機的性能有較大影響。尤其對于我國,發(fā)動機制造技術(shù)本身比先進國家就存在較大差距,所以對此問題就更為敏感。到了20世紀80年代,機載蒸發(fā)循環(huán)制冷技術(shù)取得了突破,歐美、蘇聯(lián)的軍用直升機紛紛采用了蒸發(fā)循環(huán)的機載制冷系統(tǒng)。與空氣循環(huán)技術(shù)相比,蒸發(fā)循環(huán)制冷技術(shù)具有制冷能力強、能效比高、(無發(fā)動機引氣)不影響發(fā)動機性能等優(yōu)點。尤其是在直升機懸停狀態(tài),蒸發(fā)循環(huán)制冷效果顯著優(yōu)于空氣循環(huán)制冷系統(tǒng)。因此蒸發(fā)循環(huán)制冷技術(shù)能夠很好的滿足現(xiàn)代直升機艙內(nèi)日益增大的熱載荷的冷卻要求。隨著蒸發(fā)循環(huán)制冷技術(shù)在直升機上大規(guī)模應(yīng)用,暴露出的問題也越來越多。某型直升機駕駛艙制冷系統(tǒng)采用蒸發(fā)循環(huán)制冷,其在試飛過程中出現(xiàn)壓縮機過流保護,同時壓縮機出氣管出現(xiàn)脫管現(xiàn)象,造成蒸發(fā)循環(huán)制冷系統(tǒng)無法正常使用。由于試飛環(huán)境比較惡劣,駕駛艙內(nèi)經(jīng)常達到50℃以上,蒸發(fā)循環(huán)制冷系統(tǒng)故障嚴重影響機組人員的工作效率,乃至影響飛行安全。制冷系統(tǒng)組成及工作原理該直升機駕駛艙制冷系統(tǒng)采用蒸發(fā)循環(huán)制冷,主要由壓縮機、冷凝器組件、蒸發(fā)器組件、制冷電控盒、制冷操縱盒、制冷劑管路、支架和制冷劑等組成。系統(tǒng)工作時,壓縮機抽吸蒸發(fā)器出口的低溫低壓制冷劑蒸汽,將其壓縮至高溫高壓的氣體,并排至冷凝器;該高溫高壓制冷劑氣體在冷凝器中被風機抽吸的外界大氣冷卻,冷凝成溫度和壓力較高的液體,然后經(jīng)儲液器進入膨脹閥節(jié)流膨脹,溫度和壓力急劇下降,變?yōu)橐环N低溫氣液混合物;該混合物流入蒸發(fā)器,與蒸發(fā)風機抽吸的駕駛艙暖濕空氣進行熱交換,吸熱蒸發(fā)變成低壓蒸汽,重新回到壓縮機中,完成一個循環(huán)。同時暖濕空氣在蒸發(fā)器中放熱冷卻,通過聯(lián)動出風口供給駕駛艙制冷,如圖1所示。當系統(tǒng)處于制冷工作狀態(tài),若除霜溫度傳感器感受蒸發(fā)器組件出風溫度≤1℃,則壓縮機、冷凝風機停止工作,系統(tǒng)進入除霜模式;當除霜溫度傳感器感受蒸發(fā)器組件出風溫度>3℃且已進入除霜狀態(tài)3分鐘以上,系統(tǒng)退出除霜模式,回到制冷模式。
故障定位
及機理分析該直升機試飛過程中,制冷操縱盒報壓縮機過流故障,蒸發(fā)循環(huán)制冷系統(tǒng)無法正常工作。直升機降落后,經(jīng)機務(wù)人員檢查發(fā)現(xiàn),壓縮機排氣管與壓縮機鋼套脫開。故障定位首先,對蒸發(fā)循環(huán)制冷系統(tǒng)壓縮機進行分解處理,用量杯測量從壓縮機回氣端排出的潤滑油量約為7ml,正常情況排出的潤滑油量應(yīng)大于100ml,可見壓縮機內(nèi)部潤滑油量不足。而壓縮機內(nèi)的潤滑油量過少會引起壓縮機電機摩擦增大、溫度升高、壓縮機電流增大,因此可確認壓縮機回油不好是造成壓縮機過流故障過流的一個因素。其次,通過查看直升機飛參數(shù)據(jù)及聽取飛行員的試飛情況描述,可確認直升機在飛行過程中多次出現(xiàn)制冷系統(tǒng)出風溫度升高,駕駛艙艙內(nèi)溫度升高現(xiàn)象,制冷操縱盒報壓縮機過流故障,重新開啟制冷系統(tǒng)后,制冷系統(tǒng)能夠工作正常,出風口有涼風。通過分析可知,制冷系統(tǒng)在工作過程中,蒸發(fā)器表面可能出現(xiàn)結(jié)霜現(xiàn)象。蒸發(fā)器表面結(jié)霜后,其換熱效率嚴重下降,導(dǎo)致蒸發(fā)器無法對駕駛艙內(nèi)熱空氣進行正常換熱,出風溫度隨著結(jié)霜加劇而逐漸升高。重新啟動制冷系統(tǒng)時,壓縮機啟動會有3分鐘延時,此時蒸發(fā)器表面霜層會迅速融化,霜層融化后制冷系統(tǒng)會恢復(fù)正常工作,后續(xù)會出現(xiàn)反復(fù)現(xiàn)象。此過程與飛參數(shù)據(jù)及飛行員描述對應(yīng),因而可確認制冷系統(tǒng)在工作過程中出現(xiàn)了結(jié)霜情況。從上述制冷系統(tǒng)工作原理可知,制冷系統(tǒng)初始結(jié)霜時,蒸發(fā)器出風溫度會降至1℃,除霜傳感器通過感受出風溫度將信號傳送給制冷操縱盒,制冷操縱盒控制制冷系統(tǒng)進入除霜模式,此時壓縮機和冷凝風機停止工作。若蒸發(fā)器內(nèi)除霜傳感器位置安裝不當,將會造成傳感器無法真實反饋出風溫度值,制冷操縱盒無法接收除霜信號,制冷系統(tǒng)無法進入除霜模式。最后,通過查看飛參數(shù)據(jù)可知,制冷系統(tǒng)出現(xiàn)故障時直升機飛行高度在約為1600m,機外大氣溫度19℃,制冷系統(tǒng)在此環(huán)境下工作,冷凝器換熱效率高,冷凝溫度會下降,蒸發(fā)壓力與溫度伴隨下降,當制冷系統(tǒng)蒸發(fā)器表面溫度低于0℃時,蒸發(fā)器表面凝結(jié)的液態(tài)水滴會出現(xiàn)結(jié)霜情況,若結(jié)霜后未及時進行除霜保護,會造成蒸發(fā)器蒸發(fā)壓力下降,膨脹閥開度變小,制冷劑回氣流速降低,造成潤滑油不能及時返回壓縮機,壓縮機潤滑不良,內(nèi)部溫度快速升高,壓縮機電流急劇增大直至過流。同時,由于潤滑不良造成電機發(fā)熱量增大,壓縮機殼體溫度過高,過高的溫度通過排氣壓板及鋁管傳至壓縮機排氣管路,造成該處制冷劑管路變質(zhì),鋼套及制冷劑管路脫開。因此,可斷定蒸發(fā)器內(nèi)的除霜傳感器位置布置不當,制冷系統(tǒng)無法進入除霜模式,導(dǎo)致壓縮機回油不好,潤滑不良,發(fā)熱量增大,殼體溫度過高,造成壓縮機過流故障和制冷劑管路脫開。
機理分析
制冷系統(tǒng)工作時,若室外溫度過低,冷凝器換熱效率提高,冷凝溫度降低,蒸發(fā)溫度降低,如果蒸發(fā)器溫度低于0℃,在冷卻濕熱空氣時,空氣中的水蒸氣會在蒸發(fā)器芯體低于0℃的區(qū)域凝結(jié)成冰,形成霜層。結(jié)霜后蒸發(fā)器芯體的翅片間隙被冰霜覆蓋,使得駕駛艙內(nèi)循環(huán)風在吹過蒸發(fā)器芯體時受阻,且換熱效率嚴重下降,艙內(nèi)溫度無法降低。因此,會出現(xiàn)出風溫度升高,駕駛艙溫度升高現(xiàn)象,重新開啟制冷系統(tǒng)后,由于再次啟動壓縮機有三分鐘延時,霜層會融化,制冷系統(tǒng)重新正常工作。除霜傳感器采集的溫度為蒸發(fā)器出風溫度,若位置布置不當會造成結(jié)霜時采集出風溫度偏高,制冷系統(tǒng)無法進入除霜模式。蒸發(fā)器長時間結(jié)霜不僅會造成制冷效果的下降,同時結(jié)霜時制冷系統(tǒng)蒸發(fā)壓力過低,膨脹閥開度變小,回氣流速降低,造成系統(tǒng)潤滑油不能及時返回壓縮機,壓縮機潤滑不良,殼體溫度升高,殼體將溫度傳至排氣鋁管,當鋁管溫度升高至制冷劑管路耐溫極限時,造成與鋁管相連的制冷劑管路變質(zhì),制冷劑管路與鋼套扣壓部位松脫。同時,壓縮機潤滑不良也會導(dǎo)致電機負荷加重,壓縮機電流過大,當電流超過23A時,制冷操縱盒報壓縮機過流故障并切斷制冷系統(tǒng)電源。優(yōu)化改進及試驗驗證
優(yōu)化改進
根據(jù)上述故障機理分析,壓縮機過流故障及出氣管出現(xiàn)脫管現(xiàn)象是由于除霜傳感器布置不當造成。除霜傳感器布置在蒸發(fā)器內(nèi)部,以便采集蒸發(fā)器出風溫度,而蒸發(fā)器中蒸發(fā)風機采用的是吸風方式,因而除霜傳感器位置不同受氣流影響后采集的溫度也會不同。通過仿真蒸發(fā)器內(nèi)部空氣流場及制冷系統(tǒng)地面試驗,最終確認蒸發(fā)器內(nèi)部除霜傳感器位置,如圖3所示(原除霜傳感器位置如圖2所示)。除霜傳感器位置改進后,在地面不同工況下進行測試,當蒸發(fā)器出現(xiàn)輕微結(jié)霜時,制冷系統(tǒng)均能進入除霜模式,壓縮機和冷凝風機停機,滿足制冷系統(tǒng)的工作要求。
制冷劑管路耐高溫試驗驗證
首先驗證制冷劑管路的耐高溫性能,對其進行高溫試驗。選用與機上相同規(guī)格的制冷劑管路(固特異48901/2),將其放入烘箱中,烘箱初始溫度為120℃,保持2小時,觀察并使用尖嘴鉗檢查制冷劑管路變質(zhì)情況,然后每次升高10℃,保持2小時,并觀察制冷劑管路狀況,當溫度升高至150℃時,開始出現(xiàn)異味,繼續(xù)升高至160℃時,制冷劑管路出現(xiàn)變質(zhì)、變脆現(xiàn)象。因此可確認制冷劑管路工作溫度不超過150℃,否則會脆化變質(zhì)脫開。其次檢測制冷系統(tǒng)在不同工況下工作時,壓縮機排氣側(cè)殼體溫度與排氣管溫度能否達到150℃。選取制冷系統(tǒng)最惡劣工況:室內(nèi)側(cè)60℃,室外側(cè)60℃,同時監(jiān)測壓縮機的殼體溫度、排氣管溫度和壓縮機運行電流情況。經(jīng)試驗,檢測到壓縮機殼體溫度最高值為133℃,壓縮機排氣管溫度最高值為131℃,壓縮機工作電流最高值為22A。因此可知,制冷劑管路的耐高溫性能滿足制冷系統(tǒng)惡劣工況時的使用要求,且壓縮機工作電流滿足機上要求。
機上試驗驗證
改進后的制冷系統(tǒng)重新裝機,經(jīng)過地面與空中使用驗證表明,制冷系統(tǒng)正常工作,當外界環(huán)境溫度較低時,能夠進入除霜模式,且3分鐘后重新進入制冷模式,滿足試飛人員的使用要求。
結(jié)語
首先,根據(jù)該型直升機駕駛艙制冷系統(tǒng)在試飛過程中出現(xiàn)壓縮機過流故障的情況,對該制冷系統(tǒng)進行深入理論分析與研究,確定故障的根本原因為制冷系統(tǒng)除霜傳感器布置不當;其次,根據(jù)故障機理分析的結(jié)果,對制冷系統(tǒng)進行相應(yīng)地模擬仿真與地面試驗,確認了制冷系統(tǒng)優(yōu)化改進的具體措施;最后,改進后的制冷系統(tǒng)進行機上試飛驗證,并對制冷劑管路進行耐高溫試驗,證明改進后的制冷系統(tǒng)在試飛過程中能夠正常工作,滿足機組人員的使用要求,制冷劑管路滿足制冷系統(tǒng)的耐高溫要求。上述制冷系統(tǒng)故障解決過程累積了一定工程經(jīng)驗,為后續(xù)其他機載制冷系統(tǒng)除霜溫度傳感器的布局提供良好的借鑒,具有重要的工程應(yīng)用價值。
作者:張洋 單位:航空工業(yè)直升機設(shè)計研究所